现在使用的有梭织布机是20世纪中期的产品,因其可靠性高、运行成本低和适应纱线范围宽等特点,目前仍是国内中小型纺织厂的主力机型,市场占有率很高。有梭织布机存在学徒期长、产品品质低和工人劳动强度大的问题,使其成为企业挖潜改造的对象。如出现经、纬线断时,因惯性的作用,机器停电后,由人工进行刹车,一般仍空转数周。一是造成布面经、纬线的稀疏不匀,影响质量;二则需人工拨动手轮才能找准接线位置,劳动强度大,效率低。受企业和有关部门的委托,结合有梭织布机的特点,参考进口箭杆织布机和喷气织布机控制系统的一些成熟经验,开发了以STC89C52为核心的有梭织布机控制器。经实际运行,实现了有故障自动刹车及寻定位停车等功能,达到了提升产品质量和提高效率的目的。
1 工作原理
系统以STC89C52为控制核心,由电源、设置按键、控制按键、显示、控制输出、信号输入和编码盘等部分组成。结构框图如图1所示。
编码盘装有两组磁钢与曲轴同步运转,通过两只霍尔传感器为控制器提供两个重要的曲轴转角位置信号:A点平车位(平车位曲轴90°),处理经线断故障最佳位置,但不宜开车;B点后心位(后心位曲轴0°),是处理断纬线故障和投梭的最佳位置。因此,当发生经线断故障时,通过控制系统使曲轴准确停在A点。因A点开车极宜夹梭,处理完故障后按开车时系统自动反转90°,准确返回B点。若发生纬线断故障,机器将停在曲轴转角B点上,处理完毕后,按开车则机器正常运行。
当出现经线断或纬线断时,机器能够及时停机并自动刹车,通过寻定位功能,准确停在最佳的处理故障位置,有利于故障的快速处置并实现开车无痕;开车时,自动选择有利于投梭的位置再行开车,避免开车夹梭故障。
参数设置功能由按键和LED显示单元构成。通过修改参数,使产品适用不同机型、不同年代的各种有梭织布机。设置参数有反车延时、经断延时、纬断延时和单梭延时等。
2 硬件电路设计
2.1系统控制器STC89C52
STC89C52是一款新型高性能兼容MS51的单片机。具有高抗静电、宽电压、适应温度范围宽的优点,其内部集成有看门狗、电源监控、EEPROM、时钟增益控制和6机器周期控制电路,这些特色电路有效地提高了系统的可靠性。
2.2 输入电路
经光电隔离的共有10路信号输入,分别为3路霍尔传感器、1路断经信号、1路断纬信号和5路控制按钮。为提高系统的抗干扰性能,在输入电路中,采用了高速光耦隔离和输入滤波等技术,确保系统的可靠性。传感器输入电路如图2所示,控制信号输入与此电路相同。
2.4 制动控制
幅面从75 cm~320 cm的有梭织布机,配套0.8 kW~1.5 kW的三相电机驱动,属小功率电机,采用AC380单相整流能耗制动方式。实践证明,制动控制线路简单,效果很好,但要严格控制制动时间。电路如图4所示。
刹车时交流接触器J1、J2均断开,J3吸合;A相经VD4是整流,加到电机,实施制动;VD3是保护二极管;R1、R2是限流电阻。
3 软件设计
软件系统设计采用模块化结构,由Keil C51 V7.0编译。主程序框图如图5所示。
由于工作现场电磁干扰较为复杂,抗干扰设计是系统的重点。首先对程序运行状态和关键数据进行了备份,启用了看门狗功能,当程序发生异常而使看门狗电路复位时,系统调用备份数据而不用重新全面初始化。其次,在程序的空闲空间和关键入口处设置了陷阱程序,当程序运行受到干扰时,确保程序指针及时、快速返回指定位置。另外,在主程序运行过程中设置了多处标志位,监控程序随时根据标志位的变化,分析主程序运行是否正常,发现运行异常时及时修正。
有梭织机设计完成后,应用于仅有160台织机的工厂中,经实际测试,寻定位停车误差小于5°,开车布面无痕迹,机器状态调整自动化,运行状况良好。主要问题是刹车整流二极管易坏,能耗制动造成电机温度升高,需要改进。